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第377章 追光设备的可靠性验证报告

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  “追光四期的加速老化测试,持续了三个月,等效运行时间一万二千小时。测试方法是在实验室里模擬最恶劣的工艺条件——最高温度、最大功率、最快节拍,让设备在短时间內经歷正常使用中几年才会遇到的应力。”

  她调出了第四页报告,是一张零部件的失效分析表。

  “测试覆盖了追光四期的二十八个核心零部件。其中,二十五个通过了测试,没有出现任何故障。三个出现了问题的零部件是——气体质量流量控制器、射频电源的电容模组、以及真空泵的轴承。”

  “气体质量流量控制器,在等效运行八千小时时,精度从百分之一漂移到了百分之一点五。原因阀芯磨损。解决方案是——更换阀芯材料,从不锈钢换成陶瓷。陶瓷阀芯的磨损率是不锈钢的五分之一。我们已经在新的质量流量控制器上用了陶瓷阀芯,重新测试了三千小时,精度稳定在百分之一以內。”

  “射频电源的电容模组,在等效运行一万小时时,容量下降了百分之十五,导致输出功率不稳定。原因是电容老化。解决方案是——把电容模组从铝电解电容换成薄膜电容。薄膜电容的寿命是铝电解电容的三倍。我们已经完成了设计替换,重新测试合格。”

  “真空泵的轴承,在等效运行九千小时时,出现了异常振动。原因是润滑脂失效。解决方案是——更换高温润滑脂,並把轴承的维护周期从八千小时缩短到六千小时。这样虽然增加了维护频率,但可以避免意外故障。”

  林薇问:“这三个问题的解决方案,已经在追光四期的量產设备上实施了吗?”

  张京京说:“实施了。追光四期的前三条產线,用的都是改进后的质量流量控制器、射频电源和真空泵。后九条產线,也会用改进版本。”

  陈醒问:“改进后的成本增加了多少?”

  张京京调出了第五页报告。“质量流量控制器,陶瓷阀芯比不锈钢贵百分之三十,单台成本增加一千二百元。追光四期有十二台质量流量控制器,总成本增加一万四千四百元。射频电源,薄膜电容模组比铝电解贵百分之五十,单台成本增加八千元。追光四期有三台射频电源,总成本增加二万四千元。真空泵,更换润滑脂和缩短维护周期,成本不增反减,因为维护更频繁但每次维护的费用更低。”

  “总的来说,追光四期的单台设备成本因可靠性改进增加了约四万元。但设备的平均无故障时间从八百小时提升到了一千二百小时,设备利用率提升了百分之十,每年能多產出价值两百万元的晶圆。这笔帐,划算。”

  老韩笑了。“四万元换两百万元,这个roi我批。”

  会议进入第三个议题——追光设备的故障模式分析与改进闭环。

  梁志远调出了第六页报告,是一张故障模式的帕累托图。

  “过去十八个月,追光三期共发生了一百四十七次设备故障。我们对每一次故障都做了根本原因分析,並制定了改进措施。故障模式按发生频率排序——第一名,气体管路的泄漏,占百分之三十二。第二名,真空泵的失效,占百分之二十一。第三名,射频电源的不稳定,占百分之十五。第四名,传输系统的卡顿,占百分之十二。第五名,其他,占百分之二十。”